义乌远畅自动化设备有限公司是集自动化工程,改造,变频器、伺服驱动器、PLC 、触摸屏、等工控产品维修为一体的高科技公司。公司具有多名在工控领域拼博多年,工作一丝不苟,刻苦钻研,经验丰富的工程技术人员,科尔摩根变频器维修,为您提供品质卓越的产品与技术服务。
公司精修以下各品牌:
台湾品牌
台安:K1 N1 V2 N2 E2
台达:VFD-A/H VFD-B VFD-M VFD-P VFD-S VFD-V VFD-L
东元:7200GA/PA 7200JA 7200MA
普传:9I97G系列 9I168系列
爱德利:AS2系列 AS4系列 AP4G3系列 AP4H3系列 AS系列 AP系列
士林、赫力、隆兴、利佳、三基、东炜庭、凯奇、九德松益
日本品牌
三菱:FR-V200 A140 A240 A024 A044 S500 E500 F500 A500
安川:606PC3 V7 616R3 PC5 G3 G5/P5 656DC3 676GL5 VS-676VGL F7 G7
富士:G2 G5 G6N VG5 G7S K7S C9S E9S G9S C11S E11S G11S P11S
松下电器:DV551 DV700T DV707T DV707H MID MIX MIS全系列
松下电工:VF-7E VF-7F VF-8Z/X VFO全系列
明电舍:VT112S VT210S/A VT230S VT630/MS
日立:L50 L100 SJ100 L300P J300 SJ300
东芝:VF-A5/A5P VF-A7 VF-S7 VF-S9 VF-G3 VF-H3 VF-H3 VF-E3
三垦:L系列 I系列 M系列 QS系列
春日、东洋、三木、超能士、欧姆龙
欧美品牌及其它
西门子:6SE31 MMV/MDV ECO MM420/440 6SE70 6SE71
ABB:ACS100 ACS140 ACS400
500 ACS600 ACS800 ACS1000
施耐德:ATV08 ATV16 ATV28 ATV58 ATV68
丹佛斯:2020 2025 2040 2050 2815 2822 2840 3002 3003 3004 3006 3011 3016
5001 6008 VLT2800 VLT5000
AB:160 1305 1336 1397
英国:CT GE
芬兰Vacon、欧陆650系列 690系列、LG、三星、伦茨(Lenze)、科比、SEW
义乌远畅自动化科技有限公司是一家专业从事电子产品维修的龙头企业。精修各种品牌的“变频器”、“PLC”、“直流调速器”、“伺服驱动器”、“触摸屏人机界面”、精修各种“电路板”。公司维修中心拥有数台先进的检测仪器、负载试验设备、庞大而完善的元件资料库、经验丰富的维修工程师、充足的备件,东菱变频器维修,实施深度的元件级维修。以优质快捷的服务,为客户带来全新的、合理的问题解决方案。
义乌远畅机械设备有限公司,我维修中心拥有国内先进的检测设备和测试仪器,专业维修各种进口品牌变频器、触摸屏、PLC、工控主机、伺服、电路板等,可实现芯片级维修。多种检测平台(贝加莱、三菱、发那科、西门子S120等测试平台)为提高修复率提供了良好的保证。我们一定会尽力尽快解决设备因电子部分故障而不能正常运行的问题,确保在最短的时间内让设备正常运行,降低您的损失,提高经济效益。
FANUC直流伺服驱动系统故障维修 例:开机出现剧烈振动的故障维修 故障现象:一台配套FANUC 6M的加工中心,在机床搬迁后,开机时,机床出现剧烈振动,CRT显示401、430报警。 分析与处理过程:FANUC 6M系统CRT上显示401报警的含义是“X、Y、Z等进给轴驱动器的速度控制准备信号(VRDY信号)为OFF状态,即:速度控制单元没有准备好”;ALM430报警的含义是“停止时Z轴的位置跟随误差超过”。 根据以上故障现象,伦茨变频器维修,考虑到机床搬迁前工作正常,可以认为机床的剧烈振动,是引起X、Y、Z等进给轴驱动器的速度控制准备信号(VRDY信号)为“OFF”状态,且Z轴的跟随误差超过的根本原因。 分析机床搬迁前后的变化是输入电源发生了改变,因此,电源相序接反的可能性较大。检查电源进线,确认了相序连接错误;更改后,机床恢复正常
1、示波器检查驱动器的电流监控输出端时,发现它全为噪声,无法读出; 故障原因:电流监控输出端没有与交流电源相隔离(变压器)。 处理方法:可以用直流电压表检测观察。 2、电机在一个方向上比另一个方向跑得快; (1) 故障原因:无刷电机的相位搞错。 处理方法:检测或查出正确的相位。 (2) 故障原因:在不用于测试时,测试/偏差开关打在测试位置。 处理方法:将测试/偏差开关打在偏差位置。 (3) 故障原因:偏差电位器位置不正确。 处理方法:重新设定。 3、电机失速; (1) 故障原因:速度反馈的极性搞错。 处理方法:可以尝试以下方法。 a. 如果可能,将位置反馈极性开关打到另一位置。(某些驱动器上可以) b. 如使用测速机,将驱动器上的TACH+和TACH-对调接入。 c. 如使用编码器,将驱动器上的ENC A和ENC B对调接入。 d. 如在HALL速度模式下,将驱动器上的HALL-1和HALL-3对调,兰溪变频器维修,再将Motor-A和Motor-B对调接好。 (2) 故障原因:编码器速度反馈时,编码器电源失电。 处理方法:检查连接5V编码器电源。确保该电源能提供足够的电流。如使用外部电源,确保该电压是对驱动器信号地的。